ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–Multihead Weighter
ບົດແນະນໍາ: ເອກະສານສະບັບນີ້ແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນ: ພາກສ່ວນທໍາອິດສ່ວນໃຫຍ່ອະທິບາຍການແນະນໍາແລະຫຼັກການຂອງລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຂອງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead. ສ່ວນທີສອງແມ່ນແນະນໍາການວິເຄາະແລະການແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປຂອງ multihead weighter ໂດຍລະອຽດ. ການແນະນໍາແລະຫຼັກການຂອງລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead.
ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຫຼາຍຫົວ (ພາສາອັງກິດສູນເສຍໃນນ້ຳໜັກ) ແມ່ນເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກຫຼາຍຫົວຕໍ່ເນື່ອງທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກຳໃນຊຸມປີ 1990. ດ້ວຍການຍົກລະດັບໃຫມ່ຂອງວິທີການກວດສອບ metrological, ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກຫຼາຍຫົວແມ່ນຄ່ອຍໆຖືກນໍາໃຊ້ກັບການກວດສອບວັດຖຸດິບຫຼາຍແລະຫຼາຍ. ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງລະບົບການຄວບຄຸມອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບການຄວບຄຸມຄອມພິວເຕີເອເລັກໂຕຣນິກໃຫມ່ໄດ້ຖືກເລືອກຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກຫຼາຍຫົວ, ແລະຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການກວດສອບທາງວັດແທກສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 0.1% ~ 0.2%.
ເນື່ອງຈາກການເລືອກການກວດສອບການວັດແທກລັດທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັນສາມາດຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸປະສົມໃນອັດຕາສ່ວນ, ແລະຄວາມຈໍາເປັນຂອງການປະສົມໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງ, ຂະບວນການຜະລິດແມ່ນງ່າຍດາຍ, ແລະການກວດສອບການວັດແທກແມ່ນຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງນ້ໍາຫນັກ multihead ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ: ບໍລິສັດຝຣັ່ງ Schenck, ບໍລິສັດ Cloth Dabenla, ບໍລິສັດບຸກເບີກຝຣັ່ງ, ແລະອື່ນໆ ຫຼັກການຂອງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead ແມ່ນການສູນເສຍນ້ໍາຫນັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນັ້ນແມ່ນ, ຈໍານວນວັດຖຸດິບທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນຖັງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ; ຖັງຊັ່ງນໍ້າໜັກໃຊ້ເຊັນເຊີນໍ້າໜັກເພື່ອຊັ່ງນໍ້າໜັກການປ່ຽນແປງຂອງນໍ້າໜັກສຸດທິຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເວລາ, ແລະການແປງນໍ້າໜັກສຸດທິແມ່ນອີງໃສ່ມໍເຕີຂົນສົ່ງ. ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນຄວາມໄວການໃຫ້ອາຫານສະເພາະ; ຖັງຊັ່ງນໍ້າຫນັກແລະອົງການຈັດຕັ້ງການຂົນສົ່ງ, ເປັນປະເພດຂອງຂະຫນາດທັງຫມົດ, ສາມາດເກັບຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນຂອງຂະຫນາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມກະດານເຄື່ອງມືຫຼືຊອບແວເຈົ້າພາບ, ການວັດແທກການໄຫຼທັງຫມົດຕໍ່ຫນ່ວຍເວລາຂອງການແປງນ້ໍາຫນັກສຸດທິ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕາມຮາດແວຕ່າງໆ. ຊອບແວທີ່ປະມວນຜົນໂດຍເທັກໂນໂລຍີການກັ່ນຕອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປົ້າໝາຍການຫມູນໃຊ້“ກະແສລວມສະເພາະ”, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປັບຕົວກໍານົດການຕົ້ນຕໍໂດຍ PID ອີງຕາມກະດານຄວບຄຸມ, ການຄິດໄລ່ການຫມູນໃຊ້ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບເປົ້າຫມາຍລວມ, ແລະສັນຍານຂໍ້ມູນການປັບແມ່ນ output ເພື່ອ manipulate starter ອ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການແປງການໄຫຼທັງຫມົດຂອງ. ວັດຖຸດິບ. ອຸປະກອນ polypropylene 300,000 ໂຕນ W804a-E ເປັນເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກຫຼາຍຫົວ, ແລະວັດຖຸດິບຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຖືກຕ້ອງ, ນັ້ນແມ່ນ, ຕ້ອງມີວັດຖຸດິບຈໍານວນຫນຶ່ງໃນຂະຫນາດ.
ຂະຫນາດທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກມີສາມມໍເຕີ, ໃນນັ້ນມໍເຕີນ້ອຍທີ່ສຸດ W804a-E ແມ່ນມໍເຕີລໍາລຽງສະກູ extruder, ນັ້ນແມ່ນ, ມໍເຕີໃຫ້ອາຫານ. ມໍເຕີດ້ານເທິງຫຼືຂ້າງແມ່ນເຄື່ອງຈັກ percussion ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕິດຂອງວັດຖຸດິບຫຼືຂົວທາງລົດໄຟ. D804A-E ມໍເຕີຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງ hopper ການເກັບຮັກສາເປັນມໍເຕີປະສົມວັດຖຸດິບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຍຶດຕິດຂອງວັດຖຸດິບ.
ປາຍເທິງຂອງ hopper ການເກັບຮັກສາ D804A-E ມີພອດການໃຫ້ອາຫານທີ່ມີສະຫຼັບການເດີນທາງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຄວາມອາດສາມາດ, ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການໃຫ້ອາຫານເພື່ອປະຕິບັດການປ່ຽງກະບອກ (ວາວ butterfly). ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວັນໄຟແລະຝຸ່ນສາມາດປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດການລະເບີດ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນກຽມພ້ອມ. ປ່ຽງປິດ. ເມື່ອຕ້ອງເພີ່ມສານກັນບູດ, ປະຕູປະລິມານຢາຖືກເປີດແລະປ່ຽງເປີດ. ມີວົງແຫວນ emerald ຂະຫນາດນ້ອຍສອງຂ້າງຢູ່ຂ້າງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead ໃນຫນ້າຈໍຄອມພິວເຕີ, ເຕືອນເຖິງນ້ໍາສຸດທິສູງແລະຕ່ໍາຂອງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead, ບໍ່ແມ່ນການຄວບຄຸມການເປີດແລະປິດຂອງວາວເປີດ, ມັນເປັນພຽງແຕ່ເຕືອນ.
ອີງຕາມການໄຫຼຂອງໂຄງການ, ຂອບເຂດຈໍາກັດເທິງແລະຕ່ໍາຂອງນ້ໍາຫນັກສຸດທິຂອງວັດຖຸດິບແມ່ນດໍາເນີນການ. ປ່ຽງເປີດ D804 ແມ່ນເປີດແລະປິດ, ແລະມໍເຕີຂອງອຸປະກອນ stirring ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດ; ອີງຕາມນ້ໍາຫນັກສຸດທິຂອງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead, ການວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຖືກຕ້ອງແມ່ນດໍາເນີນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີກິ່ນພຽງພໍໃນຂະຫນາດ. ໂມດູນທີ່ເຮັດວຽກເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຫຼາຍຫົວແມ່ນ: ໂມດູນອຸປະກອນການຊັ່ງນໍ້າໜັກ VSE, ໂມດູນປ້ອນ ແລະອອກ VEA, ແລະໂມດູນປະຕິບັດການພາກສະໜາມ VLG. ອີງຕາມສະຖານະການສະເພາະຂອງໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ, ເມື່ອອອກແບບໂຄງການ, ວິທີການສື່ສານເຄືອຂ່າຍທີ່ນິຍົມຫຼາຍແມ່ນເລືອກ, ແລະຊອບແວລະບົບການຄວບຄຸມ PLC ໄດ້ເພີ່ມໂມດູນແລະໂປໂຕຄອນການສື່ສານເຄືອຂ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສື່ສານເຄືອຂ່າຍ.
ການດໍາເນີນງານເລືອກວິທີການອອກແບບ modular. ລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍໆໂມດູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະໂມດູນຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນຕາມການໂຕ້ຕອບຄອມພິວເຕີຂອງຕົນເອງເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແລະຂໍ້ມູນ. ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ໃນໂຮງງານຕົ້ນສະບັບ, ແລະມັນຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນຊິບປະມວນຜົນ. ອີງຕາມປື້ມບັນທຶກຂອງອຸປະກອນສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວໂທລະສັບມືຖື EASYSERVEVPC, ມັນຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບໂມດູນຄວບຄຸມຊອບແວລະບົບອີງຕາມການສື່ສານ serial, ແລະຕົວກໍານົດການຕົ້ນຕໍໄດ້ຖືກດັດແກ້. ຕົວກໍານົດການຕົ້ນຕໍຂອງເວັບໄຊທ໌ຍັງສາມາດສະແດງແລະດັດແກ້ຕາມໂມດູນການດໍາເນີນງານຕົວຈິງທາງເລືອກ VLB. ການປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍແລະສະດວກ, ຫຼີກເວັ້ນການສັບສົນໃນຂະບວນການຂຽນແລະດັດແປງໂຄງການ.
ນ້ໍາຫນັກສຸດທິຂອງວັດຖຸດິບໃນສາງອຸປະກອນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານເອເລັກໂຕຣນິກຕາມເຊັນເຊີນ້ໍາຫນັກແລະຖືກສົ່ງໄປຫາໂມດູນອຸປະກອນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ VSE. ໂມດູນອຸປະກອນການຊັ່ງນໍ້າໜັກ VSE ປຽບທຽບ ແລະລະບຸນ້ຳໜັກສຸດທິຂອງວັດຖຸດິບຕາມຄ່າກຳນົດໄວ້ເທິງ ແລະ ຕ່ຳ. ປະຕິບັດການ sluice ປ້ອນອາຫານເປັນໄລຍະໆຂອງຖັງວັດສະດຸຊັ່ງໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂມດູນອຸປະກອນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ VSE ປຽບທຽບອັດຕາອາຫານສະເພາະທີ່ວັດແທກໄດ້ (ການໄຫຼເຂົ້າຂອງອາຫານທັງຫມົດ) ກັບອັດຕາອາຫານທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ, ແລະປັບອຸປະກອນອາຫານຕາມກະດານຄວບຄຸມແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມ (PID) ເພື່ອບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຕິດຕາມ presets ສໍາລັບອັດຕາອາຫານສະເພາະ. ປະຕູນ້ໍາຂອງອາຫານເປີດປະຕູອາຫານ, ລັອກຄວາມໄວຂອງອາຫານດ້ວຍສັນຍານຂໍ້ມູນການຄວບຄຸມ, ລັອກການໄຫຼເຂົ້າຂອງອາຫານດ້ວຍສັນຍານຂໍ້ມູນການຄວບຄຸມ, ລັອກການໄຫຼຂອງອາຫານດ້ວຍສັນຍານຂໍ້ມູນການຄວບຄຸມ, ແລະລັອກການໄຫຼຂອງອາຫານດ້ວຍສັນຍານຂໍ້ມູນຄວບຄຸມ. ລັອກ.
ອັນທີສອງ, ການວິເຄາະແລະການແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປຂອງ multihead weighter. ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກ 2.1multihead ມີຄວາມຜັນຜວນຫຼາຍ. ການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງສອງສາມເທື່ອນັບຕັ້ງແຕ່ມັນເລີ່ມດໍາເນີນການໃນປີ 2005, ແລະແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຜິດພາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ presets, ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead, ມັນມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.
(1) ຖ້າມີການເຫນັງຕີງໃນເວລາທີ່ເພີ່ມສານກັນບູດແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຊ່ອງໃສ່ອາຫານຢູ່ປາຍສຸດຂອງ hopper ການເກັບຮັກສາ D804A-E ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເປີດ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ N2 ຈະເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ການກວດສອບການວັດແທກການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ. multihead weighter ປັບປ່ຽນ. (2) ຖ້າສານກັນບູດແຂງໄດ້ຖືກເພີ່ມ, ສິ່ງທໍາອິດທີ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງແມ່ນວ່າປ່ຽງນ້ໍາເຂົ້າຖືກປິດຫຼືບໍ່; ບໍ່ວ່າສະວິດການເດີນທາງສໍາຜັດກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນປົກກະຕິ; ການສະຫນອງອາຍແກັສໃຫ້ກັບປ່ຽງປະຕູແມ່ນປົກກະຕິທັງຫມົດ; ບໍ່ວ່າຈະເປັນປ່ຽງ pneumatic ປິດ; ຖ້າມັນເປັນປົກກະຕິ, ກວດເບິ່ງວ່າຜົນໄດ້ຮັບມີຄວາມຜັນຜວນ. (3) ຖ້າມີການເຫນັງຕີງຢ່າງກະທັນຫັນໃນເວລາທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ, ທໍາອິດໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າມີຝຸ່ນຢູ່ຮອບເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead; ກວດເບິ່ງວ່າມີກ້ອນຫຼືຂົວທາງລົດໄຟຢູ່ໃນຂະຫນາດ; ກວດເບິ່ງວ່າມໍເຕີຂົນສົ່ງ multihead weighter ເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ; ກວດເບິ່ງວ່າພາກສ່ວນການຂົນສົ່ງສະກູຂອງເຄື່ອງແມ່ນເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ ; ກວດເບິ່ງເພື່ອເບິ່ງວ່າການເປີດແມ່ນເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ.
ຫຼັງຈາກການກວດສອບ, ລ້າງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂ້າງເທິງ, ແລະ recalibrate ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead ໄດ້. 2.2 ການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນຂອງ multihead weighter ແມ່ນຕ່ໍາຫຼືສູງກ່ວາຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ. ໃນເດືອນຕຸລາ 2008, multihead weighterW804B ທີ່ມີລະດັບການວັດແທກຂອງ 0 ~ 115kg / h ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເວລາທີ່ຄ່າ preset ໄດ້ເຖິງ 50kg / h, ແລະຄ່າການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມໄວທັນທີທັນໃດແມ່ນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ 40kg / h, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່. ການຜະລິດ. ປິດລົງທັນທີ.
ໃນກໍລະນີຂອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງ 50kg / h, ຂະຫນາດ Schenck ແມ່ນແລ່ນໄດ້ດີ, ແລະມັນໄດ້ຖືກສົງໃສວ່າມັນມາຈາກປັດໃຈອື່ນໆ, ແລະການກວດກາຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນດໍາເນີນ. ກວດເບິ່ງວ່າການດໍາເນີນງານຂອງມໍເຕີຂົນສົ່ງຂອງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead ແມ່ນປົກກະຕິ, screw ຂອງ extruder ການຂົນສົ່ງບໍ່ມີປະກົດການຜິດປົກກະຕິ, ແລະບໍ່ມີການອຸດຕັນຂອງຝຸ່ນ. ລະດັບວັດສະດຸຂອງຂະຫນາດທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກແມ່ນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ແລະຄ່າຄວາມດັນອາກາດມາດຕະຖານແມ່ນປົກກະຕິ.
ສາຍໄຟຂອງເຊັນເຊີນ້ໍາຫນັກບໍ່ວ່າງ, ແລະສັນຍານຂໍ້ມູນຂອງເຊັນເຊີນ້ໍາຫນັກແມ່ນປົກກະຕິທັງຫມົດ. ບໍ່ມີການກວດກາຂ້າງເທິງນີ້ພົບເຫັນສາເຫດທົ່ວໄປຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ວ່າສ່ວນລໍາລຽງສະກູຂອງ extruder ໄດ້ຖືກ disassembled ໃນເວລາທີ່ multihead weighter ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລະການສ້ອມແປງບໍ່ດົນມານີ້. ໃນເວລາທີ່ dismantling ພາກສ່ວນ conveying screw ຂອງ extruder ໄດ້, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງນ້ໍາສຸດທິ.
ດໍາເນີນການກວດສອບຂໍ້ມູນສະຖິດຂອງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຫຼາຍຫົວອີກຄັ້ງ. ຫຼັງຈາກເປີດເຄື່ອງ, ທຸກຢ່າງເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ. ຄ່າທີ່ຊັດເຈນໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນຄືກັນກັບຄ່າ preset. ຫຼັງຈາກການວິເຄາະ, ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead ກໍານົດຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສໍາລັບພາກສ່ວນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແລະພາກສ່ວນການຂົນສົ່ງ. ການແປງທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນອີກຄັ້ງ. , ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມູນຄ່າທີ່ຊັດເຈນແມ່ນຖືກຕ້ອງ. 2.3 ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກຫຼາຍຫົວມັກຈະປິດຄວາມລົ້ມເຫຼວ. W804B ມັກຈະຖືກປິດໃນເດືອນພະຈິກ 2009. ເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ມູນປຸກສະແດງໃຫ້ເຫັນເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ມູນເຕືອນໄພຄວາມຜິດທົ່ວໄປ SC05, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຕືອນຄວາມຜິດທົ່ວໄປໃນເຫດການ malignant ພາຍນອກ. ພະນັກງານອຸປະກອນໄຟຟ້າໄດ້ກວດກາຕູ້ເຊີບເວີລະຫວ່າງອຸປະກອນແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ພົບວ່າມີກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງ. ຊ່ອງຫວ່າງເລື້ອຍໆແລະການເປີດສູງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄວາມຜິດທົ່ວໄປໃນຕອນກາງຄືນ; ຫຼັງຈາກການກວດສອບ, ພົບວ່າຊ່ອງຫວ່າງເລື້ອຍໆແລະການເປີດສູງແມ່ນເກີດມາຈາກການ overload ຂອງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead, ແຕ່ກວດເບິ່ງວ່າມໍເຕີຂົນສົ່ງ multihead weighter rotates ຕາມປົກກະຕິແລະບໍ່ມີການອຸດຕັນຂອງຝຸ່ນ.
ເພື່ອຫຼຸດນ້ຳໜັກໃຫ້ດີຂື້ນ, ຂອບເຂດຈຳກັດນ້ຳໜັກແບບດັ້ງເດີມແມ່ນ 40kg~50kg, ເຊິ່ງປ່ຽນເປັນ 30kg~40kg, ແລະເຄື່ອງວັດນ້ຳໜັກວັດຖຸດິບແມ່ນປ່ຽນເປັນ 10kg. ສາມພາບລວມ. ລະບົບການອອກແບບລະບົບການຄວບຄຸມຂະຫນາດນ້ໍາຫນັກມີປະສິດທິພາບ, ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການດໍາເນີນງານ, ຖືກຕ້ອງໃນການກວດສອບການວັດແທກແລະອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນຕ່ໍາ. ຜົນກະທົບໄດ້ວາງພື້ນຖານທີ່ດີສໍາລັບໄລຍະທີສອງຂອງໂຄງການ, ແລະຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງຕະຫຼາດຂອງແນວໂນ້ມການພັດທະນາແມ່ນມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍ.
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ຜູ້ຜະລິດ Multihead Weighter
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–Linear Weighter
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸນໍ້າໜັກ Linear
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸນ້ຳໜັກ Multihead
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ຖາດ Denester
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ Clamshell
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ນ້ຳໜັກປະສົມ
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸ Doypack
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸຖົງ Premade
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ Rotary
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ແນວຕັ້ງ
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸ VFFS

ສະຫງວນລິຂະສິດ © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd | ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ